飛行過程,有 Air Mode相對比較穩定,但若穿越機接近其他物體表面、墻面、地面,所產生的氣流會被障礙物影響,Air Mode就會嘗試修正氣流對穿越機所造成的影響,導致過度修正,反而影響穿越機飛行。
爲了避免這樣的情況發生,才會需要再降落時將Air Mode關掉,避免對翼地效應,即槳葉向下吹的風,被地面反彈,吸回螺旋槳,造成升力損失的過度反應。
Betaflight 4.5 版後增加了EZland 功能,可以避免彈跳狀況發生,可以在CLI命令列中輸入 set mixer_type = EZLANDING 即可。
首先要了解的是穿越機不像空拍機那樣,沒有任何定位系統,所以隨氣流移動是正常的,尤其有風的情況下更是無法避免漂移。排除是自然因素後,像是在無風環境的室內,扔然會漂移,那就朝下面三個方向來檢查:
1,飛機載重平衡
2,水平/加速計校正
3,檢查葉片/機架
可能是電池不夠力問題,以 450mAh 80C 電池來説(4S、3S)都一樣,最大放電電流是0.45*80 = 36A 若使用曼巴 1404-5000kV 用 4S HQ2525(2.5吋槳 3 葉槳)的資料, 100% 油門時會吃 13.24A 電流。如果 4 顆馬達都全速的情況,就需要電流 52.96A。當然,4 顆馬達都全速是無法保持姿態的,那就打個八折吧 42.34A 比較全油門下馬達耗電和電池可提供最大電流,42.34A > 36A,電池無法提供馬達需求電流,馬達無法達到指定轉速,飛行不穩定,就會有軟脚、旋轉的現象(desync)。這個現象如果有黑盒子資料就可以確認。若是小機用 3 吋槳,負荷會更重,電池的電流就更不夠了。加上電池衰退、虛標,不足 80C;馬達老化效能減退變得耗電;電裝裏其他裝備耗電... 這些都會讓狀況更糟糕。3S 電池電壓比 4S 低,需要更大的電流才能達到一樣的輸出功率,狀況不會比較好。。。
解決方法:用比較好或者比較大的電池,例如格式金磚 R-line 4S 750mAh 95C,最大電流 0.75*95=71.25A 這樣就沒有電流不足的問題了。
為何有人說手動模式下拍片畫面會比自穩模式還穩定?
自穩模式的最大 Pitch/Roll 角度是可以設定的,有效範圍是 10-90(預設 55)。所以並不會限制在45度。把限制角度放高一些,不但機子抗風性會比較好,也能飛比較快。激烈操控不用自穩是因爲飛控會隨時强迫機子盡量接近水平狀態。只要搖桿稍微放鬆一點,機子馬上掙扎著要回復水平,這樣的行爲一定會造成畫面不穩的現象(飛控干擾飛手的動作),飛手還要額外修正飛控的反應,這樣就無法飛到人機一體的完美狀態了。這就是爲什麽很多人發現用自穩飛激烈動作時看起來很暈的原因,這樣拍片當然不理想。這並不是因爲轉不過去。
所謂的洗槳,英文叫 propwash,是飛機進入了自己產生的渦流氣旋,產生振動的現象。尤其發生在快速下降、翻滾結束時,與快速180度轉向時。這是由於葉片周圍產生了干擾升力的亂流,飛控PID對四個電機進行轉速修正時產生頻率不同步的震動現象,這是個正常的物理現象,我們只能改善它 不能徹底避免。可以改善洗槳的幾個方向包括:
1、做好濾波、對電機和飛控做有效減震
2、降低一定的P和I值(P和I可能會放大這種振動),增大D值(加大鎖住震蕩的力度)
3、增大馬達的怠速值,缺點是更浪費電力,降低滯空續航力
4、加大anti gravity反重力值,可增加快速下降,補油之後的穩定性
5、改善操控手法,快速下降時盡量避免飛機垂直下落,保持一定的角度飄降可以有效避免洗槳。快速翻滾或是180度瞬間迴轉時,避免在俯仰、橫滾和油門上同時有大的動作,比如你下降後要大力補油,就不能在橫滾和俯仰上同時有過大的動作。